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压缩机的节能降耗、环保减排
     1采取的节能降耗措施

  (1)加强空压机的运行管理,努力提高空压机效率,使其在最佳效率下运行。为保证空压机高效率运行,定期对空压机进行测定,同时加强维护管理。采取的主要措施是减少漏气损失;降低吸、排气伐系统阻力;加强冷却;提高操作人员的技术水平和技术人员的素质;实行强化维护保养、零故障设备管理等。

  (2)降低管路损耗。针对空压机站距工作地点较远的客观实际,我们反复论证,将空压机站由井口地面移至井下通风状况良好的巷道。

  此举缩短了压风管路1km,不仅节约了管路等材料损耗,还使空压机减少025h的运行时间。

  并利用井下涌水的势能差,解决了冷却水的电能消耗,每工作日可节电70余kWh.由于通风良好及冷却水充足,空压机温升大大降低,又提高了空压机效率。

  (3)合理规划压缩空气管路,定期测定漏风系数。对历史形成的重叠设置的管路分支、主管路,按规划加以串、并连及短接,及时关闭闲置、备用巷道的压气管路,以减少漏风及管路损耗。定期全面检查压缩空气管路,杜绝漏风损失。

  (4)加强工作面的通风管理。严格禁止用压缩空气作为辅助通风措施。加强对各工作面的局部通风管理,在各工作面分支管路上,安装流量计,耗风量与进尺、产量挂联考核,有效地杜绝了人为的浪费。

  (5)调整空压机工作压力,降低负荷。根据生产实际需求及风动机械的技术要求,将空压机工作压力由8kg/cm2调至7kg/cm2。把较远工作面的风钻更新为7655D风钻。该风钻具有在压力较低的状况下,仍有较高效率的优点。将空压机自动调节器更换为电接点压力表与电磁换向伐配合,控制空压机工作压力。从而使空压机在较均匀的压力下工作,并生产较均匀的压缩空气。这样又提高了风动工具的工作效率,形成良性循环。收到了提高风动工具效率、降低工人劳动强度、减少空压机电耗的实效。

  (6)采取有效措施,降低空压机空负荷运转时间,以减少能耗。由于生产运行的不均匀性,造成空压机空负荷运行时间较长,为减少空压机空载荷电耗,实行了计划与生产实际结合,综合调整空压机运行时间制度。即由生产技术部门根据对各工作点的任务要求,规定出使用压缩空气时间,形成计划框架。再由各作业点负责人每班汇报空压机站具体使用时间及使用情况,由空压机站工作人员根据实际情况来决定开、停空压机。既要保证各工作点生产需要,又要将空压机合理利用,使空压机空负荷运行降低到最低限度,节约了大量电能。

  2效果

  经过几年的不懈努力,每工作日电耗降低为1880kWh,每工作日节电850kWh,全年可节约30余万kWh,合十余万元。且由于空压机运行时间减少,延长了空压机的工作寿命,有了较为宽裕的维护时间,大大降低了设备的维修成本及维修工作量,取得了良好的经济效益。

  更为有利的是培养了全员节能降耗意识,提高了空压机操作人员的技术水平及参与生产管理的工作能力,为矿山的发展,增加了新的活力。


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